Hmmm... do tej pory myślałem, że jak się ręcznie nie zrzuci manetki i nie odetnie paliwa to silnik ma pracować choćby N1 przekraczało 100%, wskaźnik EGT świecił na czerwono, a dysza topiła. Zwłaszcza w sytuacji awaryjnej gdy potrzebny każdy kG ciągu w każdej sekundzie...
Faktycznie na 787 jest taki ficzer jak "automatyczne wyłączenia silnika po przekroczeniu warunków"?
Jak może dojść do przekroczenia parametrów silnika, skoro N1 jest ograniczony poprzez wyliczenia FMS z uwzględnieniem założonego de rate i assumed temperature i pracującym A/T? Parametry drugiego silnika nie wystrzelą w kosmos, zmniejsza się pitch, maleje prędkość wznoszenia.
Przypomnę, że w dziale "Wypadki i incydenty lotnicze" posty wymagają zatwierdzenia, jeśli nie są spełnione dwa warunki:
- minimum 45 dni od daty rejestracji na forum
- minimum 15 napisanych postów
Jeśli macie mniej postów, albo niedawno założyliście konto, napisaliście post w dziale Wypadków, ale go nie widać, to proszę nie wysyłajcie ponownie tego posta, tylko poczekajcie. Najpewniej post czeka na zatwierdzenie przez moda.
pozwoliłem pokłócić się na ten dokładnie temat (czy FADEC może wyłączyć silnik z powodu przekroczenia parametrów pracy).
niezły flejm się wywiązał między GPT a Gemini - ciekawy jestem zdania fachowców:
https://chatgpt.com/share/6850115a-7...9-ea43f7eba00b
Sądziłem że w okolicy była bardzo gęsta zabudowa, ale okazuje się że akurat w miejscu wypadku niekoniecznie, szkoda że nie próbował zmienić nieco kierunek w lewo żeby przyziemić na glebie a nie dachach budynku
![]()
Cenię sobie ludzi którzy mają coś sensownego do powiedzenia. Natomiast tych którzy przychodzą, żeby wtrącić swoje dwie pierdoły o żabach bo akurat ich coś swędzi... zdecydowanie mniej.
Wpierw twierdzisz, że instrukcja jest jasna w zakresie szyn elektrycznych - zamiast rozwiązać wątpliwość odsyłasz do instrukcji a po przeczytaniu okazuje się, że tam nic nie ma na ten temat.
Zaprzeczasz sam sobie - wpierw powołujesz się na instrukcję, a gdy wskazuję, że nie ma ani słowa o kawitacji w instrukcji, to mi mówisz że latasz na typie... który ma.
Drugi błąd logiczny- zakładasz, że ja wysnuwam wniosek, a ja od samego początku mówiłem o hipotezie i szukałem kogoś kto wie więcej. Nie znalazłem. Wtedy wszedłeś Ty i uświadomiłeś nam, że co prawda też nie wiesz, za to będziesz odsyłać na naukę fizyki, (która akurat nie jest potrzebna) oraz instrukcji (której jak się okazuje sam nie znasz).
Trzeci błąd jest taki, że jesli coś jest w danych okolicznościach nie oznacza, że w innych tego nie ma. Z faktu, że na wysokościach może wystąpić problem z zasilaniem paliwem, może wynikać z faktu, że na niskich wysokościach nie jest w ogóle zakładany tenże scenariusz, chociażby dlatego, że w razie utraty zasilania do FL14 zasilanie ma obsługiwać APU, a w razie awarii nawet dwóch pomp silnika, może być zasilany z pomp drugiego.
Ilość paliwa jest zasadniczo proporcjonalna z grubsza do ciśnienia, więc rzeczywiście na niższych wysokościach ciśnienie ssania jest większe - do 1bar, ale skoro proporcjonalnie, większe jest zapotrzebowanie, to wydaje się że proporcjonalnie będzie brakować, ale potrzeba używania blisko 100% ciągu, szczególnie przy utracie jednego silnika może okazać się istotna.
Dzień dobry. Nie jestem fachowcem, ale pasjonatem i obserwatorem. Interesują mnie wszelkie dochodzenia związane z wypadkami lotniczymi. Oglądając zdjęcia z tego wypadku a zwłaszcza poniższe nie daje mi spokoju pewna kwestia, dlatego postanowiłem zapytać co wy o tym sądzicie.
Patrząc na kadłub zachowany praktycznie w całości zastanawiam się dlaczego uratowała się tylko jedna osoba? Wiem wiem... pożar, dym itd.. ale... kadłub ma też strefy zgniotu jak wiemy, poza tym gdzieś wyczytałem, że w tym wypadku szanse na przeżycie upadku z takiej wysokości wynosiły by 59% dla przednich miejsc oraz 67% dla tylnich. Osobiście nie wierzę w takie spekulacje, ale jeżeli nawet to dlaczego tylko jeden pasażer?
I tu nasuwa się pytanie zahaczające już o teorię spiskową: czy możliwe jest, aby w trakcie niespełna minutowego lotu do kabiny pasażerów dostała się jakaś substancja powodująca, że wszyscy nagle odpłynęli tracąc tym samym szansę na ucieczkę z wraku?? I czy mogłoby to mieć związek z przyczyną tejże katastrofy? A tej jeden człowiek się uratował, bo po prostu był odporniejszy i się w porę ocknął się i uciekł??
Wiem, że w przeszłości znane są przypadki utraty przytomności przez ludzi podróżujących samolotem więc może??
![]()
https://lotnictwo.net.pl/3-tematy_og...ml#post1486476
https://avherald.com/h?article=4c2fe53a&opt=0
TCMA is the new MCAS?
Jest. Ale rzekomo działa tylko na ziemi.
Dużo liczby mnogiej używasz, nam, wam, kiedy ja tylko pisalem do ciebie, no chyba ze wolisz tytulowac się liczbą mnogą... Widzisz, interpretujesz tekst ktorego nie rozumiesz (tak, boeing nie jasno napisal instrukcje) a jak ktos reaguje na jakis fragment (nawet slowem nie odnosilem sie wiekszosci twoich tresci) to się pieklisz ze pozniej nie chce siedziec nad tobą i wskazywac ci paluszkiem gdzie co jest napisane. Kilka osob poprawialo cie w temacie rozumienia tekstu pisanego. Bierzesz sie za analize danych dotyczych scisle technicznych systemow, a pozniej masz pretensje.
Z mojej strony eot.
Ps. Wciaz polecam otworzyć lchocby wikipedie na hasle kawitacja.
A i co by zachować resztkę merytoryki proszę bardzo, dowod jak zaprzeczam sam sobie, piszę glupoty, albo powielam informacje dla jakiegos typu samolotu do ktorego nie ma odniesienia w tym temacie czy co tam jeszcze sobie wymysliles. Nawet się nie pofatygowales przejrzec fcoma, na ktorego się tak zarliwie powolujesz. Mam wrazenie, ze chcesz zablysnac wiedzą lecąc po lebkach, dlatego bardzo proszę, pofatygowalem się i o to co mozna znalezc na stronie 12.20.2 oraz w dalszej czesci 12.20.3 (w programie do pdf bedą to prawdopodobnie kolejno strony 1442 i 1443). Cytuję:
Suction Feed
When main tank fuel pump pressure is low, each engine can draw fuel from its corresponding main tank through a suction feed line that bypasses the pumps. As the airplane climbs, dissolved air is released from the fuel in the tank due to the
decrease in air pressure. This air may collect in the suction feed line and restrict fuel flow. At high altitude, thrust deterioration or engine flameout may occur as a result of the fuel flow reduction.
The dissolved air in the fuel tank eventually depletes after reaching cruise altitude. The depletion time is dependent upon airplane altitude, fuel temperature, and type of fuel. Once the dissolved air is depleted, the engine should effectively operate on suction feed.
Brzmi znajomo czy dalej twierdzisz, ze w instrukcji nie ma slowa?
Specjalnie dla Ciebie, mając na uwadzę trudnosci jakie napotykasz, podkreslilem jeden z istotnych fragmentów. Teraz ponownie odsylam cię do zapoznania z pojęciem kawitacji
Warto zrozumiec, ze prawa fizyki bywają uniwersalne to raz, dwa warto czytac i zdobyc wiedzę w temacie w ktorym tak zdecydowanie i gleboko decydujesz sie uczestniczyc.
Odnaleziono CVR.
https://www.bbc.co.uk/news/articles/ce818jlz5mlo
Tak, ale pod warunkiem, że każdy z samolotów bylby 787, miałby dokładnie taki sam przebieg i historie serwisowania (lub jej braku). Za dużo zmiennych.
To oczywiste, że temperatura nie musi być (i najprawdopodobniej nie jest) jedyną przyczyną. To moim zdaniem tylko jedna z hipotez, które warto rozważyć. Wiele sprzętów elektronicznych ma w instrukcji napisane, że można je użytkować w zakresie od- do st.C. Niedziałający infotainment może być oznaką tego, że samolot był słabo serwisowany, ale równie dobrze może świadczyć o pewnym "zwariowaniu" elektroniki.
Z 787 był już bardzo poważny incydent z dual engine fail , a dokładniej mówiąc, thrust roll-back w Japoni w 2019 roku, i też były to silniki GE. Przyczyną była nadmierna ilość biocydów w paliwie.
https://www.flightglobal.com/safety/...139040.article
Wg instrukcji "wywali"
przypadek nr 5.Loss of all four EMPs, with an engine failure during take-off or landing.
Zakłądając, że są dwie główne szyny 235VAC do zasilania pomp hydrauliki oraz paliwa, a takie założenie poczyniłem intuicyjnie czytając schemat, to nie będzie elektrycznych 4rech pomp hydraulicznych (EMP). Ciśnienie w układzie jednak będzie z powodu mechanicznej pompy.
To i ja sie pobawilem chatem gpt. troche dluzej, zeby zmusic go do bardziej wytezonego "myslenia". efekt zostawiam dla potomnych jako ciekawostke. czas zweryfikuje.
https://chatgpt.com/share/68503f0c-0...5-29569c0fbb11Scenariusz 1 – Krystaliczny osad biocydu Kathon FP 1.5 blokuje zawory FMV/FSV w obu GEnx-1B
Etap Co musiałoby się dokładnie zadziać — krok po kroku Dlaczego to technicznie możliwe (zapisy) 1 Przed lotem Podczas któregoś z wcześniejszych przeglądów do paliwa w zbiorniku centralnym VT-ANB wlano preparat Kathon FP 1.5 (bądź jego pozostałości nie wypłukano). Crystalizacja soli MgCl₂ trwa tygodnie; osad gromadzi się przy łączeniach paliwowych. 2 Tankowanie 12 VI 2025 Na daleki lot tankuje się ≈ 90 t paliwa. Wysoki przepływ przez hydrant „wzrusza” kryształki osadu; część trafia do linii zasilającej. 3 Start i wznoszenie (T+0…10 s) Do chwili rotacji FMV/FSV jeszcze pracują; po przechyleniu kadłuba kryształki spływają do spooli zaworów → szpule klinują się → przepływ paliwa nagle maleje. 4 Skutek natychmiastowy EEC widzi „Fuel metering differential > limit”, obcina wtrysk → oba silniki przechodzą z ~92 % N1 do < 30 % w ciągu sekund = flame-out/rollback. 5 Konsekwencje systemowe Spadają obroty IDG, AC BUS 1&2 giną → RAT wysuwa się, elektryczne pompy paliwowe i hydraulika podwozia zatrzymują się → podwozie zostaje wypuszczone.
Scenariusz 2 – Kawitacja dwóch pomp CTR + zawór cross-feed OPEN ⇒ oba silniki na niewystarczającym suction-feed
Etap Sekwencja zdarzeń Podstawa w dokumentach 1 Konfiguracja przed startem Po tankowaniu centralny zbiornik ma już tylko ok. 1 t paliwa (skrzydła pełne). Zawór cross-feed zawiesza się w pozycji OPEN (znany problem aktuatora). 2 Długi rozbieg Obie pompy CTR override pracują; jedna i druga są w stanie zaopatrywać oba silniki, gdy cross-feed OPEN. 3 Rotacja, kąt ≈ 10° Przy pitch-up resztka paliwa odsłania wloty pomp. Obie pompy zaciągają powietrze → kawitują → czujnik low-pressure wyłącza je (logic FUEL PRESS CTR LO). 4 Suction-feed Silniki przechodzą na samoczynne ssanie. Przy dużym kącie i ciągu TOGA linie wypełnione są mieszanką paliwa–powietrza → w 4–6 s dochodzi do obustronnego flame-outu. 5 Skutek Brak mocy = zanik generatorów + wysunięcie RAT i brak hydrauliki do schowania podwozia; załoga nadaje „thrust not achieved”.
Scenariusz 3 – „Slug” wolnej wody z dna zbiornika centralnego gasi oba silniki
Etap Sekwencja fizyczna Potwierdzenie w literaturze 1 Akumulacja wody Wielokrotne tankowania przy wysokiej wilgotności + brak korków drenażowych w CTR 787 → na dnie gromadzi się kilkanaście litrów wolnej wody. 2 Tankowanie przed lotem Silna struga paliwa miesza wodę, ale nie usuwa jej; część wody pozostaje przy przegrodach. 3 Rotacja (pitch-up) Woda płynie ku wylotowi pomp CTR; trafia jednocześnie do obu przewodów feed. 4 Zgaśnięcie FADEC wykrywa zero-EGT/zero-N2 → odcina paliwo; obie turbiny tracą ciąg prawie w tej samej sekundzie. 5 Skutek Generatory offline → RAT, brak hydrauliki, niewciągnięte podwozie, identycznie jak wyżej.
Porównawcza ocena prawdopodobieństwa (zdrowy rozsądek + dane)
Scenariusz Procedury ochronne wg AD/FCOM Ryzyko, jeśli procedury wykonywano prawidłowo Kathon AD 2020-17-02 zakazuje – wymaga niezgodności z AD Umiarkowane (błąd oper. lub stary osad) Cross-feed + kawitacja AD 2019-19-10 test CFV + EICAS ostrzeżenie Niskie; potrzebne dwie awarie + zignorowany alert Slug wody Codzienne drenaże; CTR 787 brak korków drenujących Niskie-umiarkowane; jedna z najczęstszych klasycznych przyczyn, zależy od obsługi naziemnej
Syntetyczny wniosek:Ostateczne rozstrzygnięcie, który z tych łańcuchów wystąpił 12 VI 2025, zależy od:
1️⃣ Zanieczyszczenie krystaliczne (Kathon / inna sól) – najbardziej zgodne z udokumentowanym precedensem; wymaga naruszenia AD 2020-17-02.
2️⃣ Kawitacja pomp CTR przy otwartym cross-feedzie – w pełni opisany w AD 2019-19-10; zbieżny z objawami, lecz potrzebuje jednoczesnej awarii dwóch pomp i przeoczonego alertu.
3️⃣ Wolna woda („slug”) – klasyczny, zawsze możliwy mechanizm; 787 ma konstrukcyjny minus (brak korków CTR), więc błąd drenażu wystarczy do wspólnego flame-outu.
- analizy filtrów HMU pod kątem kryształków Mg/Cl,
- odczytu statusu pomp CTR i cross-feedu w FDR,
- badania próbek paliwa na obecność wolnej wody.
Zakładki